近日獲悉,武鋼二煉鋼取消了三根進(jìn)口電攪輥的外購(gòu)計(jì)劃,轉(zhuǎn)而采用本廠與國(guó)內(nèi)廠家聯(lián)合制造的新型國(guó)產(chǎn)電攪輥。僅此一項(xiàng),就可減少備件外購(gòu)費(fèi)近300萬元。今年以來,該廠設(shè)備部門深化自主創(chuàng)新,先后開展了鑄機(jī)電攪輥、真空MFB氧槍及其點(diǎn)火裝置等設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化系列課題攻關(guān)活動(dòng),大幅降低了進(jìn)口備件采購(gòu)費(fèi)用,為扎實(shí)推進(jìn)全廠降成本工作發(fā)揮了重要作用。
二煉鋼廠2號(hào)連鑄機(jī)電攪輥是從法國(guó)羅特耐克公司成套引進(jìn),一套價(jià)值120萬元。電攪輥是確保鑄坯等軸晶率達(dá)標(biāo),進(jìn)而提高硅鋼實(shí)物質(zhì)量的重要設(shè)備,由輥套和輥芯兩大部分組成,國(guó)內(nèi)尚無此類成套產(chǎn)品供應(yīng)。進(jìn)口備件不僅購(gòu)置成本高,維修價(jià)格也十分昂貴。
去年,該廠設(shè)備部門經(jīng)過反復(fù)論證,提出了將電攪限備件國(guó)產(chǎn)化的大膽設(shè)想。因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不足,第一批國(guó)產(chǎn)化后的電攪輥在使用一段時(shí)間后,出現(xiàn)了等軸晶率控制不穩(wěn)定等異常情況。為確保硅鋼等“雙高”品種鋼實(shí)物質(zhì)量,該廠于今年3月份向武鋼國(guó)貿(mào)總公司物資采購(gòu)部發(fā)出了外購(gòu)進(jìn)口電攪輥的備件計(jì)劃。同時(shí),該廠設(shè)備部門組織技術(shù)人員對(duì)電攪輥進(jìn)行第二次國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)。
該廠設(shè)備技術(shù)人員首先從“輥芯”的國(guó)產(chǎn)化開始攻關(guān)。因?yàn)殡姅囕佁厥獾墓ぷ鳝h(huán)境,其材質(zhì)和工藝要求極高,其中,對(duì)材料性能的要求大大高出國(guó)內(nèi)一般產(chǎn)品要求。攻關(guān)組吸取第一次國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)經(jīng)驗(yàn),擴(kuò)大材料選取面,在短短月余時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了近百次大小試驗(yàn)。攻關(guān)過程中,該廠技術(shù)人員高標(biāo)準(zhǔn)要求自己,除了進(jìn)行普通的試驗(yàn)外,還進(jìn)行了通水絕緣試驗(yàn),最終選定了加工輥芯的合格材質(zhì)。因外方對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)嚴(yán)格保密,技術(shù)人員迎難而上,會(huì)同廠方人員,對(duì)工藝性能參數(shù)進(jìn)行認(rèn)真分析,在最短的時(shí)間內(nèi)得到了寶貴的第一手資料。通過努力,幾個(gè)月后,第二次國(guó)內(nèi)化電攪輥造出了成品。經(jīng)過實(shí)地檢測(cè),此次國(guó)產(chǎn)化后的電攪輥電磁推力比進(jìn)口的同類產(chǎn)品要大70%,而且同等運(yùn)行情況下電耗僅為后者的75%,加之消除了進(jìn)口電攪輥存在的關(guān)鍵缺陷,使其使用周期從以前的4個(gè)月延長(zhǎng)到8個(gè)月以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過進(jìn)口同類產(chǎn)品,但價(jià)格卻比進(jìn)口同類產(chǎn)品每根要低100萬元人民幣。
電攪輥第二次國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)獲得成功后,該廠備件管理人員立即通知國(guó)貿(mào)總公司物資采購(gòu)部,取消了價(jià)值350余萬元的進(jìn)口電攪輥購(gòu)置計(jì)劃。據(jù)悉,該廠未來幾年電攪輥的使用量都在4根左右,此次國(guó)產(chǎn)化取得成功,將節(jié)省大量設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
另?yè)?jù)該廠設(shè)備技術(shù)人員介紹,他們還對(duì)噴號(hào)機(jī)、毛刺機(jī)、真空MFB氧槍及其點(diǎn)火裝置等設(shè)備進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)化攻關(guān),均已獲得成功,總計(jì)節(jié)約備件費(fèi)700余萬元。
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